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空压机变频节能方案实例分析

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空压机变频节能方案实例分析:

       异步电动机的转速n=60f(1-s)/p (其中f为异步电动机的工作频率,s为电动机转差率,p为电动机极对数),显然转速n与频率f成正比,只要改变频率f,即可改变电动机的转速。当频率f在0~50Hz的范围内变化,电动机转速调节范围就非常的宽。变频调速就是通过改变电动机电源频率来实现调速目的的。


具体制定的实施方案是:

       采取对空压机出口的压力取样,经过闭环自动调节控制技术来实现系统的有效控制。即由装在空压机出口的压力传感器检测到空气压力信号值,在经过模拟数字信号的转换,通过PID调节器的功能,在确保工作所需压力的情况下(根据各设备用气压力的实际情况),保证电动机的小功率输出,在控制压力的同时,实现电动机的软启动,其好处在于电动机启动时不会产生冲击电流(一般情况下起动电流为额定电流的5~7倍),空压机的使用寿命和检修周期都得到大大的延长。

       此外还提高了功率因数,改善供配电系统的电力品质,降低用电容量的要求,对电力缺相、欠电压、过电流及过载、过热时具有保护作用。相应带来的好处还有:由于供气压力的稳定,通过压力调节器,可使空压机保持在设定的压力值下工作,压力稳定可靠性高,且可无级设定,随时可调。空压机的排气量由空压机的转速来控制,汽缸内阀片不再反复地开启和关闭,阀座、弹簧等工作条件也大大地得到改善,有效地避免了高温和高压气体急剧的流动和冲击,减少了维修的工作量。在系统设计过程中,还考虑了变频和工频的自由切换功能,一旦变频控制系统发生故障,立即可切换到工频状态下工作,确保供气的可靠性。


例如:

       某公司在4L~20/8空压机(电机功率为132kW)上安装了变频器系统,完全达到了压力—转速—功率正常的全闭环自动控制,使空压机在工况10Pa~80Pa内任意调整的基础上,在保持压力稳定的条件下,随着用气量的变化,电机由变频器自动调速,做到压力(含流量)—转速—功率正常动态匹配,节电率达29.1%,年节电9.5万kWh。同时,该空压机可在任何压力下随意启动,打破了以前不允许带压启动的规定,启动电流也由以前的800A降为80A~100A,减少了90%。这使用电设备处于稳态无冲击的状态下工作,延长了使用寿命,减少了故障和维修量。图5为空压机变频节能改造系统示意图。


图5空压机变频节能改造系统示意图

图5空压机变频节能改造系统示意图


      通过使用变频器后,多数空压机节电率约25%,虽然节电率较风机、泵类低,但空压机的电动机功率都较大,其节电量值较大,经济效益十分显著。同时,控制品质大为提高,可使供气压力始终保持恒定。总之,空压机使用变频器节能技术是值得推广的。

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